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中空膜生物床處理生活污水
發(fā)布日期:2009/6/8 13:28:55

 

    膜生物反應(yīng)器是將膜分離技術(shù)和生物處理技術(shù)直接相結(jié)合,幾乎能將所有的微生物截留在生物反應(yīng)器中,這使反應(yīng)器中的生物污泥濃度極高,理論上污泥泥齡可以無限長,使出水的有機(jī)污染物含量降到最低,極有效地去除氨氮,對難降解的工業(yè)廢水也非常有效。膜過濾作用使出水清澈透明,無懸浮物,可直接回用。尤其是將中空纖維膜直接淹沒在生物反應(yīng)器水下而構(gòu)成的淹沒式中空膜生物床,能耗較低、體積較小、構(gòu)造簡單、運(yùn)行方便。一體化的中空膜生物床可取代混凝、沉淀、過濾、吸附、消毒等多項(xiàng)處理工藝,同樣獲得高質(zhì)量出水水質(zhì),因此它的研究更受重視。

  膜生物反應(yīng)器的開發(fā)除了涉及生物處理理論和膜過濾理論問題外,真正能開發(fā)成產(chǎn)品的關(guān)鍵 是如何克服膜的污染和堵塞,使膜能長時間維持較大的通量,即在保持正常通量的情況下,盡量能延長膜的壽命;同時要降低曝氣量,以減少工藝的電力消耗[1]

  本研究擬檢驗(yàn)國產(chǎn)膜的可應(yīng)用性,同時省去傳統(tǒng)的出水抽吸泵[2],采用位差驅(qū)動出水,省去復(fù)雜的氣或水反沖洗設(shè)備,低水頭間斷工作,盡量降低曝氣量和動力消耗,以使開發(fā)的設(shè)備盡快投入實(shí)際應(yīng)用。

1 試驗(yàn)方法和材料
1.1 中試設(shè)備

  設(shè)備如圖1所示。反應(yīng)器為聚氯乙烯塑料制造,矩形截面柱體(截面積為0.3m2),有效水深H=3.6~3.9 m,有效容積V=1.08~1.17m3(浮球閥液位控制器控制反應(yīng)器的最高和最低水位,高低水位差為0.3m),反應(yīng)器內(nèi)置6只中空纖維膜膜組件。膜出水靠水位差驅(qū)動,集水管統(tǒng)一收集出水,出水流量由流量計(jì)調(diào)節(jié)控制。?
 
1.2 中空纖維膜組件和裝置的運(yùn)行 ?

  試驗(yàn)中采用的中空纖維膜組件及其特性如表1所示。

表1  試驗(yàn)中采用的中空纖維膜組件
膜材質(zhì) 膜孔直徑(μm) 組件表面積(m2 制造商
聚偏氟乙烯(PVDF) 0.22 2.0 天津紡織工學(xué)院
  中空膜生物床處理生活污水試驗(yàn)在1998年6月至1998年11月期間共采集數(shù)據(jù)約150d。設(shè)計(jì)出水流量200 L/h,采用間歇運(yùn)行方式,運(yùn)行期間無反洗,無人工及化學(xué)藥劑清洗。原水采用人工配制模擬生活污水(見表2)。
表2 人工配水的組成 mg/L
成分 C CO(NH3 KH2PO4 CaCl2 MgCl2 CuSO4
濃度 300 22.5 7.32 0.8 1.0 0.002

   試驗(yàn)裝置運(yùn)行的其他條件:?

  ① 曝氣紊流:運(yùn)行出水期間曝氣氣水比35∶1。
  ② 低壓出水:出水流量采用閥門、流量計(jì)控制恒定,人為降低了出水水頭。
  ③ 間歇運(yùn)行:7min出水,3min停止出水空曝。

1.3 水質(zhì)分析方法


  COD分析采用重鉻酸鉀法,氨氮分析采用納氏試劑比色法,溶解氧分析采用JPB-607便攜式溶解氧分析儀,pH值分析采用PHS-2C精密級酸度計(jì),濁度分析采用GDS-3B光電濁度計(jì),細(xì)菌分析采用平板計(jì)數(shù)法。
2 試驗(yàn)結(jié)果與討論
2.1 中空纖維膜的透水特性

  為了解國產(chǎn)膜的透水特性,用清水研究了出水水位差與膜出水量間的關(guān)系。在清水試驗(yàn)中,出水水位差與膜通量間呈直線關(guān)系,直線的斜率稱為膜的比通量,即單位水位差、單位面積、單位時間的出水量。國產(chǎn)膜與國外膜的比通量比較見表3。從表中可見,該膜比通量較大,但機(jī)械強(qiáng)度較低,易于折斷。

表3 不同來源膜組件的清水試驗(yàn)
膜來源 國產(chǎn)聚偏氟乙烯膜 加拿大膜 日本膜
膜比通量[L/(h.m2.m)] 27.28 15.36 12.79

2.2 COD的降解和反應(yīng)器中的MLSS變化


  運(yùn)行期間進(jìn)水COD的平均值為366.4 mg/L,最大值為780.9 mg/L,最小值為228.0 mg/L。出水COD的平均值為13.1mg/L,最大值為25.2mg/L,最小值為4.4mg/L,COD的平均去除率為96.0%;沖擊負(fù)荷對出水COD去除沒有影響,這說明系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。試驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。
 
  從運(yùn)行結(jié)果看,國產(chǎn)膜分離性能良好,運(yùn)行過程中無剩余污泥排放,MLSS變化如圖3所示。
 
2.3 出水細(xì)菌總數(shù)?

  平板記數(shù)法檢測出水細(xì)菌總數(shù)共三次(前期、中期、后期),細(xì)菌總數(shù)均<10個/mL,見表4.試驗(yàn)結(jié)果表明,采用膜生物反應(yīng)器后,出水不需消毒,可直接回用。

表4 不同運(yùn)行時間的細(xì)菌分析結(jié)果
運(yùn)行時間(d) 2 51 106
出水細(xì)菌總數(shù)(個/mL) 8 0 3

2.4 出水濁度


  出水濁度的分布如表5所示。95%的出水濁度<1.0NTU。試驗(yàn)中濁度>1.0NTU的情況都與裝置調(diào)整有關(guān):重新啟動真空系統(tǒng)或調(diào)整浮球閥等。

表5 出水濁度分布
濁度范圍(NTU) 0 0-1 1-2 >2
頻率(%) 69 26 2 3
#p#分頁標(biāo)題#e#

2.5 膜通量變化與COD沖擊負(fù)荷


  在正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下,采用出水控制閥控制出水流量衡定,此時出水流量為200 L/h,折合膜 通量16.7 L/(m2·h)。在出水控制閥全開的情況下,出水流量可以達(dá)到350L/h,折合膜通量29.2L/(m2·h)。考慮到工作水頭,國產(chǎn)膜的性質(zhì)與加拿大Zenon膜類似,而劣于日本Kubota板式膜[3]。研究COD沖擊負(fù)荷時,短時間全開閥門,以觀察最大流量的變化,從而了解膜阻力的變化,如圖4所示。?
 
  在正常負(fù)荷條件下,最大出水量非常緩慢地下降。從裝置開始運(yùn)行到第83 d,每天平均降低幅度約為0.6 L/d;而當(dāng)沖擊負(fù)荷出現(xiàn)后,最大出水量呈現(xiàn)下降趨勢,大約2d之后,出現(xiàn)大幅度下降,每天平均降低幅度高達(dá)7 L/d;當(dāng)進(jìn)水負(fù)荷正常之后,最大出水量逐步回升。圖5中給出沖擊負(fù)荷出現(xiàn)之后反應(yīng)器內(nèi)MLSS的變化情況。
 
  反應(yīng)器內(nèi)MLSS的變化規(guī)律與最大出水量的降低有類似之處,2d之后開始大幅度增加。當(dāng)進(jìn)水負(fù)荷正常之后,MLSS又恢復(fù)正常值。?

  關(guān)于膜通量降低的原因可分析如下:COD沖擊負(fù)荷使反應(yīng)器內(nèi)活性污泥濃度迅速增加,微生物進(jìn)入生命活動旺盛的對數(shù)增長期,細(xì)胞繁殖速度加快,MLSS迅速增大說明了這一點(diǎn)。污泥濃度的提高增加了混合液的粘度,從而使液—固分離困難;同時處于對數(shù)增長期的污泥活性 高、有大量細(xì)胞外聚合物存在[4],增加了膜過濾阻力,也是膜最大出水量降低的原因。

2.6 氨氮的去除


  在膜生物反應(yīng)器中,由于污泥泥齡長,而且溶解氧充足,有利于硝化菌生長,因此氨氮去除良好。試驗(yàn)期間內(nèi),進(jìn)水氨氮濃度為10~20mg/L,其平均值為16mg/L,出水氨氮濃度<1mg/L,氨氮去除率在97%以上。
3 膜生物反應(yīng)器的經(jīng)濟(jì)分析
  膜生物反應(yīng)器技術(shù)具有出水水質(zhì)良好、運(yùn)行管理簡單、占地面積小等優(yōu)點(diǎn),是污水回用的適用技術(shù)。本研究對一個規(guī)模為806m3/d居住區(qū)污水回用工程分別采用厭氧→好氧→絮凝→沉淀→過濾→消毒工藝(以下簡稱工藝1)和中空膜生物床工藝(以下簡稱工藝2)進(jìn)行了初步設(shè)計(jì),同時進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)分析和比較。經(jīng)濟(jì)分析和比較依照有關(guān)手冊進(jìn)行[5]。就出水水質(zhì)而言,工藝2出水的濁度、SS、COD和NH3-N優(yōu)于工藝1,但是出水中的NO3--N會劣于工藝1。經(jīng)濟(jì)分析比較的主要結(jié)論見表6。
表6 兩種污水處理工藝的經(jīng)濟(jì)比較
比較項(xiàng)目 工藝1 工藝2
主要構(gòu)筑物的基建投資(萬元) 110.68 39.72
主要設(shè)備、材料的基建投資(萬元) 76.60 7.30
總基建投資(萬元) 187.28 47.02
單位處理水量的基建投資[元/(m3.d)] 2325 583
單位處理水量的電力消耗(kW.h/m3) 0.631 0.988
單位處理水量的運(yùn)行費(fèi)用(元/m3 1.08 1.50
注 *膜的費(fèi)用計(jì)入運(yùn)行費(fèi)用 。
  根據(jù)以上分析可以看出,工藝1的總基建投資是工藝2的2.78倍。由于目前國產(chǎn)膜組件的成本較高且工作壽命較低,更換膜組件的費(fèi)用占了運(yùn)行費(fèi)用的約50%,如果膜組件的費(fèi)用可以減低20%,工藝2的運(yùn)行費(fèi)用與工藝1的基本持平。由于工藝2的基建費(fèi)用低,它的企業(yè)內(nèi)部收益率高于工藝1。
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